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飞利浦 Digital Diagnost VS DR设备故障维修四例

我院现有一台飞利浦单板DR,型号是Digital Diagnost VS,高压发生器为OPTIMUS65即高压发生器最大功率为65kW,球管大焦点为1.2mm,小焦点为0.6mm,探测器型号为PIXIUM4600,规格43×43cm,像素大小为143Ixm,探测器安装的Wall Stand上,带一简易床。设备使用6年来,故障率较低,目前就其中几例维修案例提出与同行探讨探讨。

1故障一

1.1故障现象

开机后,操作台上曝光准备完毕指示灯不亮,控制台无报错;关机重启,有时正常,有时曝光准备完毕指示灯不亮。有时机器使用一天都不出故障,有时则一直无法工作。出现故障时,开机,进入机房观察高压及Collimator面板启动过程,发现高压柜里面发出“喀”一声,整个CS重新启动,启动完成后,控制台曝光准备完毕的圆圈不亮。打开高压柜,启动设备,发现ENKl继电器开机时吸合,吸合之后大概10s,K1继电器断开,Z130板亮红灯;正常时,则ENKl继电器一直吸合,不会断开。

1.2故障分析和处理

参考维修手册,出现此现象有很多可能性,充电电压不在500到580V之间有可能导致ENKl不吸合;两个逆变器的电压不平衡也有可能导致ENKl不吸合;旋转阳极板故障也有可能;TUBEHOUSING开关断开也有可能导致此故障;还有Z130板故障。电路图1为Z130板的接线图,因为Z130亮红灯,有可能是外围信号及电压不对导致,也有可能是Z130自检不过导致,故障排查过程如下:测试充电电压,536V,在正常范围之内;检测TUBE HOUSING开关是否断开,测量Z130板x1的A11与C11,电压为0,说明开关未断开,开关断开电压应该为26V。检测两个逆变的电压,高压原理为两个逆变器,一个产生一半的高压,正常状态,两个逆变产生的电压应该是相等的,但是逆变电压时不固定的,根据我们设置的kV值不同,逆变电压不同,我们检测只需要确认两个逆变的电压值是否相同。EQ的电压值测量x1的A5与C5,E2Q的电压值测量x1的A26与C26,当时高压控制台设置为70kV,实际测量值EQ的为13.5V,E2Q的为13.26V,EQ=E2Q,正常。判断为Z130板故障,测量Z130板的输入电压,+15V,+5V,+26V,一15V,四路电压一切正常。拆下Z130板,未有明显的损坏痕迹,测量各二三极管,未有损坏的,只能更换Z130板,更换之后系统恢复正常,未再出现过相同故障。

2故障二

2.1故障现象

开机,显示器右下角亮红色,显示Detector notconnect,无法进行曝光;切换到自由曝光状态,曝光正常。关机重启,故障依旧。

2.2故障分析和处理

探测器故障,或者探测器到计算机的连接异常。拆开胸片架,观察Detector的状态灯状态(如图2),Detectoe上面有D1到D5共五个状态灯,D1表示Power状态,D2表示Detector状态,D3表示通信状态,D4表示Frame
Request状态,D5表示X—Ray Enable On during exposure。观察Detector状态灯,D1D2亮,说明供电和Detector正常,D3灯不亮,说明通信问题。检测Detector到计算机的连接线(如图3),有两条,一条是光纤用于图像传输,一条是RS232和RS485连接线用于通信。这两条线都会导致无法曝光,报错。使用手电筒照光纤的一端,在另一端观察,发现无光出现,判断为光纤损坏。同时测量RS232和RS485连接线,一切正常,清洁接口,重新连接。更换光纤之后,系统恢复正常。

3故障三

3.1故障现象

开机之后,显示滤线栅故障,无法进行曝光。反复插拔滤线栅,故障依旧。关机重启,故障依旧。同时发现,插入滤线栅的时候,滤线栅吸人之后,无法固定住滤线盼,滤线栅一直在自由摆动,无论如何插拔,现象一样。

3.2故障分析和处理

由于无法吸住滤线栅,怀疑为电磁阀问题。测量电磁阀两端电压,23.5V,正常,在插入滤线栅的时候能够把滤线栅往里面吸,说明电磁阀还是能工作的。怀疑为电磁阀吸引力不够,调整电磁阀位置,将电磁阀向前调整3mm,重新插入滤线栅,故障现象依旧,判断不是由于电磁阀导致。与滤线栅运动有关的还有检测位置的光耦,查看光耦位置,发现检测吸合位置的光耦对不上凹槽,相差有1mm左右的距离,调整光耦位置,插入滤线栅,恢复正常。

4故障四

4.1故障现象

无法跟踪。按下TRACKING时,COLLIMA—TOR显示SERVO OFF,关机重启,故障依旧。

4.2故障分析和处理

COLLIMATOE面板上SID显示正常,APR显示正常,按下跟踪键之后,能够走几厘米,但是很快就显示SERVO
OFF状态,不能进行跟踪。有可能是两个方面的问题,BUCKY CONTROLLER的问题,MOTO CONTROLLER的问题。由于按下跟踪之后,能够走一段距离,怀疑MOTO CONTROLLER的问题更大,拆开天轨的面板,检测MOTO CONTROLLER,测试输人电压,正常,无红灯闪烁。SID能显示,但是跟踪的时候走几厘米就锁定,MOTO的驱动应该没问题,怀疑检测MOTO速度的编码器问题,速度检测不正常,导致运动受限。找到编码器,发现其连接线压得很紧,将其线慢慢顺出,发现有根红线有破损的痕迹,测量两端,不通,将其接上,开机,机器跟踪正常。

小结:随着科技的发展,医疗设备也越来越复杂,集成程度也越来越高,对于咱们医院维修工程师来说难度也越来越大,所以我们也得不断地提高自己的技能,新设备到来时,尽快吃透其工作原理,这样我们才能提高效率,更好的排除设备故障,提高设备的使用效率。

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